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管樁泵送布料自動(dòng)控制系統(tǒng)的改造及應(yīng)用

2019-03-08 15:32:24

隨著國家對(duì)安全

、環(huán)保
、節(jié)能的要求越來越嚴(yán)格,預(yù)制混凝土管樁生產(chǎn)企業(yè)也在積極尋求更安全
、更環(huán)保、更節(jié)能的生產(chǎn)方式
。布料是管樁生產(chǎn)的中間環(huán)節(jié)
,前后制約著籠筋加工
、管樁模具離心的進(jìn)度
,因此對(duì)布料工藝的嚴(yán) 格執(zhí)行顯得尤為重要。在這種情況下
,對(duì)傳統(tǒng)布料方式進(jìn)行技術(shù)改造
,使用混凝土泵機(jī)進(jìn)行自動(dòng)布料
,不但可以節(jié)省人工,改善生產(chǎn)環(huán)境
,降低損耗,而且可以嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行布料
,達(dá)到提高管控質(zhì)量的目的,為生產(chǎn)活動(dòng)提供技術(shù)保障。

、改造前的狀況

混凝土管樁傳統(tǒng)布料方式,普遍采用的是合模前布料

,先使用喂料機(jī)將混凝土澆入底模,再合上模
,這種方式主要存在以下問題:

(1)傳統(tǒng)喂料機(jī)布料受到設(shè)備和材料的影響,不能準(zhǔn)確將混凝土全部按照要求澆入到底模內(nèi)

,布料區(qū)地面會(huì)散落很多石子
,影響工作環(huán)境

(2)混凝土坍落度小

管樁模具內(nèi)混凝土填充率高,需要合模員工多次鏟料
、抹漿
,才能使管樁模具內(nèi)混凝土堆積均勻,給員工造成很大的工作強(qiáng)度

(3)手動(dòng)操作的布料方式無法保證產(chǎn)品質(zhì)量

,生產(chǎn)過程管控難度較大

二、改造內(nèi)容

2.1 改造方案原理

管樁泵送布料自動(dòng)控制系統(tǒng)由混凝土泵機(jī)

、混凝土輸送管
、稱重系統(tǒng)、計(jì)量平車和系統(tǒng)操作臺(tái)構(gòu)成
。控制系統(tǒng)采集泵送設(shè)備
、計(jì)量平車、稱重系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
,根據(jù)設(shè)定好的程序自動(dòng)控制混凝土泵機(jī)
、計(jì)量平車的運(yùn)行
,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的自動(dòng)化
。管樁泵送布料自動(dòng)控制系統(tǒng)如圖1所示。

管樁泵送布料自動(dòng)控制系統(tǒng)示意圖

圖1 管樁泵送布料自動(dòng)控制系統(tǒng)示意圖

2.2 技術(shù)要求

(1)管樁使用泵機(jī)布料后

,管樁模具內(nèi)的混凝土分布要求均勻一致。

(2)計(jì)量平車稱量的準(zhǔn)確性及運(yùn)行的穩(wěn)定性需要得到保障

(3)計(jì)量平車、系統(tǒng)控制臺(tái)和混凝土輸送設(shè)備之間

,需有有效的聯(lián)動(dòng)控制。

(4)托舉混凝土輸送管的支架移動(dòng)時(shí)

,不能影響稱重系統(tǒng)計(jì)量。

(5)計(jì)量平車需能夠承載20t的重量

,50Hz運(yùn)行時(shí)速度不小于35m/s
,并且速度可調(diào)。

(6)控制系統(tǒng)內(nèi)存儲(chǔ)的管樁布料配方不少于20種。

(7)系統(tǒng)內(nèi)具有修改權(quán)限

,只有管理人員可以修改工藝參數(shù)

(8)系統(tǒng)具有顯示布料工藝的相關(guān)信息

,布料過程能夠?qū)崟r(shí)在線顯示,生產(chǎn)記錄能夠保存
、在線查看及打印。

2.3 方案選擇

常規(guī)的混凝土泵機(jī)有閘板閥泵機(jī)和S閥泵機(jī)

。理論情況下,閘板閥泵機(jī)更具有控制性
,但管樁使用的混凝土是C80配方
,泵機(jī)每天需要輸送約800m3混凝土
。從前期閘板閥泵機(jī)的使用情況來看
,閘板閥泵機(jī)的耐磨件損壞比較嚴(yán)重,洗管不方便
,輸送效率難以滿足生產(chǎn)需求;后期經(jīng)過綜合考慮
,決定采用S閥泵機(jī)的控制方案

S閥泵機(jī)的控制原理是:自動(dòng)控制系統(tǒng)采集稱重儀表

、編碼器
、檢測(cè)開關(guān)、泵機(jī)運(yùn)行的數(shù)據(jù)
,根據(jù)觸摸屏上選擇的配方,控制混凝土泵機(jī)的運(yùn)行
、輸送量、計(jì)量平車運(yùn)行速度和行走距離
,實(shí)現(xiàn)混凝土均勻堆放在管樁模具內(nèi)部的需求
,自動(dòng)完成管樁布料
。S閥泵送布料控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示

S閥泵送布料控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖2 S閥泵送布料控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

2.4 設(shè)備改造

管樁生產(chǎn)線原有的開模布料設(shè)備已不適應(yīng)泵送布料系統(tǒng),為了確保S管維修

、更換時(shí)能夠取出來
,把攪拌機(jī)下料斗口抬高到泵機(jī)料斗上方30cm處
,防止泵機(jī)給管樁布料時(shí)管模尾端流出的余料散落到地面上
,污染環(huán)境。在計(jì)

在計(jì)量平車上加裝余料翻板

,在地面增加余料斗和輸送裝置。余料收集如圖3所示

考慮到泵機(jī)工作時(shí)必須要保證自身的穩(wěn)定性,對(duì)泵機(jī)的四條腿進(jìn)行加固并調(diào)整好泵機(jī)的中心高度及泵機(jī)出口與兩條路軌的平行度

。計(jì)量平車的路軌水平誤差調(diào)整到8mm以內(nèi)。

2.5 控制系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)

管樁泵送布料自動(dòng)控制系統(tǒng)軟件體系分為HMI人機(jī)界面

、PLC運(yùn)算控制程序、故障診斷等三部分
,軟件運(yùn)行于系統(tǒng)的各個(gè)硬件平臺(tái)上
,并通過系統(tǒng)通訊軟件和通訊接口
,彼此相互配合
,相互協(xié)調(diào)
,交換各種數(shù)據(jù)、管理和控制信息
,完成整個(gè)系統(tǒng)的各種功能。

圖4所示的程序?yàn)榉Q重?cái)?shù)據(jù)通訊程序

,系統(tǒng)通過RS指令讀取稱重儀表的顯示值
,并把讀取的10進(jìn)制ASCI碼轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制的BIN值,儲(chǔ)存到數(shù)據(jù)寄存器D2040中
,參與程序運(yùn)算

圖5和圖6所示程序顯示

,控制系統(tǒng)根據(jù)觸摸屏設(shè)定管樁布料配方和采集設(shè)備實(shí)際的數(shù)據(jù),分析后對(duì)混凝土泵機(jī)和計(jì)量平車的運(yùn)行進(jìn)行自動(dòng)控制

、問題及解決辦法

S閥泵機(jī)給管樁布料易受混凝土可泵性

、設(shè)備
、操作等諸多因素的影響,從而出現(xiàn)混凝土輸送管堵塞現(xiàn)象
,不僅影響生產(chǎn)效率
,也直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量

3.1 混凝土可泵性問題及解決辦法

(1)解決混凝土的可泵性需要做好碎石級(jí)配

,要求碎石整體大顆粒含量不能過大
,要有良好的連續(xù)性
,針片狀含量小于5%,含泥量小于0.5%
。砂細(xì)度最好在2.6~3.0之間
,如平均粒徑過小(即細(xì)砂過多)
,則需增加混凝土的用水量及水泥用量;如平均粒徑過大
,則需提高砂率

在改善混凝土和易性的前提下

,有效地降低砂率進(jìn)行生產(chǎn),既能解決管樁混凝土內(nèi)結(jié)構(gòu)的分層
,提高管樁的耐打性
,又能降低生產(chǎn)成本。建議砂率控制在38%~42%之間

水膠比過小時(shí),混凝土偏干

,易造成泵送困難;水膠比過大時(shí)
,混凝土偏稀,粗骨料易沉降
,建議水膠比控制在0.32~0.35之間。

混凝土不能因利于泵送而過分追求大流動(dòng)性

,坍落度在攪拌機(jī)出料時(shí)宜保證在120~180mm
,泵口處宜控制在60~120mm之間

余料收集示意圖

圖3 余料收集示意圖

稱重?cái)?shù)據(jù)通訊程序

圖4 稱重?cái)?shù)據(jù)通訊程序

計(jì)量平車運(yùn)行控制程序

圖5 計(jì)量平車運(yùn)行控制程序

S閥混凝土泵機(jī)運(yùn)行控制程序

圖6 S閥混凝土泵機(jī)運(yùn)行控制程序

(2)泵機(jī)的S閥與眼鏡板間隙過大

,砂漿容易從縫隙間流出
,工作時(shí)系統(tǒng)壓力會(huì)有所損失造成堵管
。出現(xiàn)間隙過大時(shí)
,應(yīng)調(diào)節(jié)擺臂上的調(diào)節(jié)螺母
,使橡膠彈簧保持一定的預(yù)緊力
,磨損嚴(yán)重時(shí)應(yīng)更換切割環(huán)和眼鏡板。

輸送管直徑既要符合粗骨料的要求

,又要能夠順利通過管模尾板孔
,建議選擇直徑為¢159的鋼管
,且要保證各管卡接頭處可靠密封
,以免砂漿外泄造成堵管

(3)操作人員需要根據(jù)布料的情況控制泵送速度

。開始布料時(shí)
,應(yīng)處于慢速
,泵送正常時(shí)轉(zhuǎn)入正常速度
,不能一味圖快
,盲目增加泵送壓力而造成堵管;要隨時(shí)注意泵送壓力表的讀數(shù)
,一旦發(fā)現(xiàn)壓力表讀數(shù)突然增大
,應(yīng)立即反泵2~3個(gè)行程
,降低排量再正泵,待混凝土通過后再把排量返回到設(shè)定值

3.2 計(jì)量誤差問題及解決辦法

泵送布料系統(tǒng)工作是一個(gè)連續(xù)的過程,在讀取計(jì)量平車移動(dòng)的距離

、管模內(nèi)混凝土重量的同時(shí),控制泵機(jī)輸送量和計(jì)量平車移動(dòng)
,這個(gè)計(jì)量誤差無法消除
;加上混凝土輸送管壓的影響和泵機(jī)性能的差異
,使混凝土在模內(nèi)重量分布的均勻性無法做到與傳統(tǒng)的開式布料一樣穩(wěn)定
,特別是小直徑管樁因每米重量相對(duì)較小
,受計(jì)量誤差的影響更大
。因此
,建議控制泵機(jī)排量適應(yīng)不同規(guī)格的管樁,如生產(chǎn)直徑為400mm以下管樁時(shí)
,泵機(jī)排量控制在60%以內(nèi);生產(chǎn)直徑為500mm~600mm的管樁時(shí)
,排量控制在85%以內(nèi)。

3.3 稱重系統(tǒng)和控制系統(tǒng)問題及解決辦法

稱重系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸

,有無線傳輸和有線傳輸兩種通訊方式
。對(duì)于管樁企業(yè)來說
,需要采用有線通訊方式
,因?yàn)檐囬g內(nèi)離心機(jī)變頻器產(chǎn)生的諧波會(huì)干擾稱重系統(tǒng)無線通訊發(fā)送的信號(hào)
。為了保證稱重?cái)?shù)據(jù)的穩(wěn)定性
,建議稱重系統(tǒng)和控制系統(tǒng)之間采用RS232有線通訊方式

、改造效果

4.1 經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目總投資(單臺(tái)設(shè)備)為50萬元左右

,扣除日常人力成本投入
,預(yù)計(jì)兩年內(nèi)可收回投資成本

4.2 應(yīng)用效果

(1)車間布料工作區(qū)作業(yè)員工由8人減少至3人

,減少了用工數(shù)量

(2)采用泵送布料,混凝土不會(huì)落到地面上

,車間干凈衛(wèi)生,不宜產(chǎn)生粉塵

(3)預(yù)制樁不再出現(xiàn)合縫漏漿的質(zhì)量問題。

(4)杜絕了管樁頭端裙板凹陷的質(zhì)量問題

,裙邊干凈。

(5)合模螺栓的使用壽命得到提高

;同時(shí)上下模的跑輪貼合緊密,離心時(shí)模具產(chǎn)生的跳動(dòng)小
。不僅噪音得到一定程度的控制,而且延長(zhǎng)了模具的跑輪
、離心機(jī)拖輪的使用壽命。

結(jié)語

隨著社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步

,企業(yè)一線員工作業(yè)時(shí)
,對(duì)安全保障
、工作環(huán)境
、勞動(dòng)強(qiáng)度等方面的要求會(huì)越來越高
。自 動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用,是管樁企業(yè)今后重點(diǎn)研究方向之一
。本文通過介紹管樁泵送布料工藝的自動(dòng)化改造
,希望引起同行的重視
,不斷對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新

標(biāo)簽: 管樁 泵送 改造