。
圖1 前臺改造前后的平面布置圖

圖2 前臺自動化改造立面圖

二、改造實施
圍繞布料工藝的自動化改造
,制定前臺自動化改造方案。平車由原先卷揚機拖動行走改造成鏈板機帶動管模行走
。布料完成后,鏈板機將管模送到第二跨車間
,使用自動合模機合模
。合模完成后,自動張拉機對位,完成張拉工藝
。在自動合模機合模的同時,第二條管模吊放到同一條鏈板機上面
,自動布料機開始布料,鏈板機上可同時進行兩條管模的生產(chǎn)作業(yè)
,效率較高
。此外,布料
、合模
、張拉工序在同一條鏈板機上完成
,無需起吊中轉(zhuǎn)管模
,實現(xiàn)了布料場地和合模場地的分開,提高了生產(chǎn)過程中的安全性
。布料、合模
、張拉工序可實現(xiàn)全智能控制和無人操作
。自動布料機連續(xù)完成五條管模布料后
,移動至一端清洗,可以實現(xiàn)廢水集中收集
,生產(chǎn)場地內(nèi)無余料
、無污水
。
2.1 基礎(chǔ)施工
基礎(chǔ)開挖寬度為3m
,基礎(chǔ)剪力墻的荷載按照20kN/m2設(shè)計
,整個基礎(chǔ)為密閉空間
,嚴(yán)禁有水滲入。同時
,使用遮擋板進行遮蓋,嚴(yán)禁混凝土廢料或雜物掉進鏈板機和檢修通道內(nèi)
。基礎(chǔ)混凝土強度等級為C30
,澆筑完成后進行路軌和鏈板機的安裝,鏈板機路軌中心距為600mm
、自動布料機和自動合模機路軌中心距為2350mm,安裝完成后自動布料機
、自動校平機
、自動合模機
、自動張拉機就位,改造過程前后用時65d左右
,如果連續(xù)不間斷作業(yè),40d左右就可以完成改造
。
2.2 設(shè)備安裝
(1)為減少行車吊放管模時對鏈板機的碰撞
,需確保鏈板機
、自動布料機、自動校平機
、自動合模機
、自動張拉機的中心線與行車的中心線平行
。上述設(shè)備安裝精度越高,自動合模機探測管模兩側(cè)合模螺栓的位置就越精確
,管樁成型質(zhì)量就越好
。
(2)確保自動張拉機的軌道和自動合模機的軌道垂直
。同時
,為保證張拉工藝的質(zhì)量,杜絕管樁端板傾斜等質(zhì)量缺陷現(xiàn)象
,自動張拉機的千斤頂中心線與管模張拉螺桿的中心線必須重合。
(3)為保證自動布料機和管模的裙板吻合度
、張拉精度和合模質(zhì)量,鏈板機
、自動布料機和自動合模機沿路軌長度方向的水平誤差需保證在0.5‰以內(nèi)。
2.3 設(shè)備優(yōu)化
(1)為保證混凝土均勻下料
,自動布料機的布料斗下料口設(shè)置耐磨高強攪拌塊裝置
,該設(shè)計比傳統(tǒng)的氣門開關(guān)下料和螺旋葉片下料更為先進(氣門開關(guān)下料很難掌控開口大?div id="4qifd00" class="flower right">
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;螺旋葉片下料磨損快
,成本高)
。此外
,耐磨高強攪拌塊采用合金鋼材料制造,攪拌塊厚度為10mm
,設(shè)計使用壽命半年以上,維修成本較低
。
(2)下料口設(shè)置可調(diào)節(jié)的成型刮板,其開口大小可根據(jù)生產(chǎn)管樁的直徑來調(diào)整
。在進行管樁兩端布料時
,通過探測點設(shè)定
,可以保證成型刮板貼合裙板的喇叭口邊,從而實現(xiàn)管模兩端的混凝土料比中間段飽滿
,確保管樁成型質(zhì)量。如混凝土坍落度偏大時
,需適當(dāng)延長成型刮料板停留時間。
(3)自動布料機設(shè)置稱重計量顯示裝置
。采用稱重減法來實時控制混凝土下料量,通過該裝置不僅可獲得管模使用的混凝土量
,還可獲得管模任意位置的混凝土量
, 從而避免管樁少料的質(zhì)量缺陷
。當(dāng)混凝土的和易性較差時,可能出現(xiàn)混凝土的堆積在兩端的鋼筋骨架上面難以下到管模里面的情況
,此時可采用振動棒插入振搗的方法來解決。
三、應(yīng)用效果
3.1 布料
以PHC500AB125-15管樁的生產(chǎn)為例
,自動化布料線可減少兩名前臺人員,混凝土用量設(shè)定為392kg/m
,下料速度設(shè)定為50kg/s
,加密區(qū)頭部位置重量為425kg
,加密區(qū)尾部位置重量為435kg
,中間區(qū)域下料速度放慢
,收料速度為200m/s,收料距離為1500mm
,裙板寬度為190mm
,成型板寬度為1250mm
,檢測偏差距離為850 mm。實際生產(chǎn)效果表明
,以此工藝參數(shù)下料,兩端混凝土料較飽滿
,中間段混凝土料堆積情況較少
。整條管樁布料時間約為6min
。
3.2 合模
上模蓋好后,鏈板機將管模轉(zhuǎn)運到第二跨車間進行合模
,自動校平機將管模調(diào)整至完全水平狀態(tài)后,自動合模機開始合模操作
。利用紅外線定位螺栓位置后,風(fēng)炮對準(zhǔn)就位
,上提螺栓。同時
,上面風(fēng)炮對準(zhǔn)螺栓
,待套筒套進螺母后,風(fēng)炮自動打壓
。一臺自動合模機可以實現(xiàn)雙邊8臺風(fēng)炮同時作業(yè)
,效率較高
。由于無需改造和更換管模
,該自動合模機適合舊管樁廠的改造
。如果合模螺栓間距不等或合模螺栓間距相差太大(超過70mm)
,探測點難以實現(xiàn)單邊4臺風(fēng)炮完全同時對準(zhǔn)螺栓,自動合模機作業(yè)過程中易出現(xiàn)“漏打”問題
,對于“漏打”螺栓,可采用人工擰緊(一般僅需1人操作即可)
。
由上可知
,改造后合模人員從原來的4人減少至2人,且勞動強度大大降低
。以PHC500AB125-15為例
,改造后
,一條舊管模的合模時間僅需4min
。
3.3 張拉
合模完成后
,自動張拉機開始自動對位(提前設(shè)置張拉工藝參數(shù)),并探測管模張拉螺桿的位置
,自動調(diào)節(jié)位置。同時
,千斤頂?shù)耐馓淄岔斨凉苣埨嗣?div id="jfovm50" class="index-wrap">,保持貼合
,套筒螺母對準(zhǔn)螺桿后自動鎖緊
,開啟油缸,當(dāng)壓力表數(shù)值剛剛開始顯示壓力時
,停頓穩(wěn)壓
,自動連桿機構(gòu)自動鎖緊大螺母,繼續(xù)升壓至設(shè)定壓力值,鎖緊張垃螺母穩(wěn)壓10s后回油卸壓復(fù)位
。根據(jù)實際生產(chǎn)需要,也可調(diào)整張拉程序
,先預(yù)張拉至10%張拉控制應(yīng)力,停頓穩(wěn)壓后繼續(xù)張拉至100%張拉控制應(yīng)力
,根據(jù)第二階段張拉伸長量計算管樁的有效伸長量
。此方法利用了壓力值和伸長量雙重技術(shù)參數(shù)來控制張拉過程,可得到較準(zhǔn)確的預(yù)應(yīng)力設(shè)計值
,整個過程無人操作
,張拉可在2~3min內(nèi)完成。
3.4 效果對比
前臺改造完成后
,完成一個管樁的生產(chǎn)大約需要8.5min,改造前后生產(chǎn)效率對比見表2(四條布料線)
。
表2 前臺自動化改造前后對比
序號 | 項目 | 改造前 | 改造后 | 效果 |
1 | 成型班單班人數(shù) | 40 | 29 | 減少27.5% |
2 | 單班平均日產(chǎn)量/m | 2750 | 3276 | 提高19.1% |
3 | 人均效率(m/人) | 68.75 | 113 | 提高64% |
四、結(jié)論
(1)根據(jù)廠家生產(chǎn)情況的反饋,采用自動布料機布料工藝
,配合使用鏈板機,自動校平機
、自動合模機、自動張拉機在實際生產(chǎn)中具有很好的經(jīng)濟效益
。同時
,較少了勞動力用量、提高了安全性
,為管樁生產(chǎn)線的全自動化改造邁出了有力的一步。但前臺自動化工藝改造還存在以下需完善的工藝難點:①自動布料機布料兩端靠裙板位置仍存在少量漏料現(xiàn)象
;②為適應(yīng)不同螺栓間距管模的使用要求
,避免杜絕“漏打”現(xiàn)象,自動合模機與管模的適應(yīng)性還需提高
;③為適應(yīng)不同直徑張拉螺桿,自動張拉機與張拉螺桿的匹配度還需完善
。
(2)勞動力缺乏已經(jīng)困擾了管樁行業(yè)多年
,甚至一定程度上影響了管樁行業(yè)的發(fā)展,管樁自動化工藝的實現(xiàn)給行業(yè)帶來了生機
,后期如何實現(xiàn)后臺自動拆模
、清下模、自動裝鋼筋骨架等工藝的自動化改造將對管樁行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響